寶鋼特材不銹鋼管廠擴孔筒加熱器實現(xiàn)國產(chǎn)化持續(xù)降低合金成本
寶鋼特材不銹鋼管廠擴孔筒加熱器國產(chǎn)化研制取得突破。同時不銹鋼管廠研制的兩個規(guī)格擴孔筒加熱器完成交貨,經(jīng)冷態(tài)測試,各項數(shù)據(jù)均符合要求。擴孔筒加熱器是鋼管廠熱擠壓產(chǎn)線主設備擴孔機的加熱裝置,自投產(chǎn)以來,該裝置一直依賴進口。為了降低生產(chǎn)成本和便于生產(chǎn),該廠設備管理人員在消化和掌握設備結(jié)構、電氣原理之后,在設備采購部門的大力協(xié)助下,確定了有專業(yè)技術能力的研制供應商,經(jīng)過對設計的反復比較、優(yōu)化,確定了最終方案,即研制的擴孔筒加熱裝置上的所屬元器件均采用國產(chǎn)化替代。
為進一步降低市場風險,提高生產(chǎn)運營效率,從2012年年初起,寶鋼特材煉鋼廠在60噸產(chǎn)線推行“鎳成分精控”、“降低鎳不銹鋼現(xiàn)場廢品率”項目化管理措施,使鎳成分控制精度明顯提高。據(jù)統(tǒng)計,2012年前11個月,共生產(chǎn)鎳不銹鋼7.7萬噸,鎳成分8.0%~8.1%,精控率由上年的54%提高到90%,實現(xiàn)合金原材料降本5686萬元。
該廠推出的具體措施包括:在配料上采用鎳生鐵、鎳基料替代高價鎳合金,以減少純鎳合金生產(chǎn)成本;在鎳成分控制上嚴格執(zhí)行8.0%~8.1%的精控范圍,并納入冶煉各班當月績效考評,2012年鎳不銹鋼標準精控率提高了36個分點,提高了貴重合金使用效率;在產(chǎn)品質(zhì)量上,組織技術攻關,使連鑄現(xiàn)場廢品率由上年的0.54%下降到0.33%,內(nèi)部缺陷發(fā)生率減少至0.32%(考核目標≤0.4%),使60噸產(chǎn)線煉成率大幅度提升,有效降低了不銹鋼管工序成本。
本文標簽:不銹鋼管廠
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